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三得利啤酒廠的生產工藝采用了pH值控制設計

更新時間:2019-03-21點擊次數:760

  

  摘要:三得利啤酒廠的生產工藝采用了pH值控制設計,而其它廠家采用的是電導率測量設計。


        下面將介紹啤酒廠是如何通過使用新的長年限pH傳感器來克服遇到的挑戰。


       這種長的使用年限pH傳感器在許多食品飲料行業都取得了成功的應用經驗。


  三得利啤酒廠的生產工藝與其它啤酒廠的生產工藝不同,它采用了pH值控制設計,而其它廠家采用的是電導率測量設計。


        在采用pH計時也曾遇到過一些應用挑戰,下面將介紹啤酒廠是如何通過使用新的長的使用年限pH來克服這些挑戰的。這種長的使用年限pH傳感器在許多食品飲料行業都取得了成功的應用經驗。


  釀造工藝中的pH值控制在釀造工藝的多個環節,pH值測量都起著重要的作用。在糊化過程,pH值影響酶的活性,決定淀粉轉化為可發酵糖的效率。


        在釀造罐,監測麥芽的pH值可以確定啤酒花的溶解性,進而控制影響人的身體、味覺、以及影響啤酒透明度的因素。


        在灌裝工序,監測啤酒的pH值可以使其進入消費市場的產品的質量,即用于灌裝啤酒的容器不能含化學清洗成分。

 

  三得利啤酒釀造工藝有多個pH值檢測點,這些測點的測量結果有助于操作人員確定工序是處于釀造階段,還是處于酸堿液在線清洗(CIP)階段、或者啤酒水沖洗階段。


        釀造工藝:麥芽先加熱至90C,并維持90 分鐘時間,在麥芽冷卻后啤酒水將麥芽送到發酵容器。


       通常,釀造工藝是以電導率作為臨界控制點,根據電導率值的變化,確定什么時候麥芽進入下一個工序,是否需要大量的進水。


       但是,要優化工藝過程,就需要嚴格的控制參數,如果太多的水進入發酵容器,則為了得到較高的品質的啤酒,必將需要一些多的加工工序。


  麥芽的電導率值和沖洗水的電導率值沒有什么差別,但是,兩種溶液的pH值卻明顯不同。


       因此,采用pH值控制可以正確區分兩個工序,使其沒有大量的進水,從而保障啤酒的質量。在該應用中,由于pH傳感器要長時間地暴露在熱的腐蝕性溶液里,所以pH傳感器的使用年限縮短。


       這是因為如果pH傳感器長時間受到強烈的熱沖擊,會導致傳感器的玻璃球膜破裂,進而傳感器失效。此外,如果傳感器的參比電極液接面積較小,則參比電極容易被污物覆蓋,導致傳感器響應遲緩,測量偏差大。


       有些應用,如果溶液中含有硫化物,則這種溶液會導致參比電極嚴重損壞,進而產生測量偏差。


  啤酒廠在以往使用pH傳感器過程中,曾遇到一些問題。pH傳感器的使用年限是2-4周,后來,由于工廠的產能增加,酸堿液在線清洗(CIP)的流速增加了33%。


       從此以后,pH傳感器的使用年限只能維持2-3天,工藝人員停止了pH測量,而改用電導率測量。


       這樣做,雖然消了熱和腐蝕的影響,但是,由于麥芽的電導率和沖洗水的電導率差別太小,使得工藝無法區分兩個工序,不能保障啤酒的品牌質量,所以,很快這一做法被放棄。


        啤酒廠的人員只好通過人工的方法,區分兩個工序,即派一名人員監督由工藝管線流入現場玻璃杯中溶液的狀況,以此來區分兩個工序,并手動關閉閥門。


  人工/手動控制生產是不能維持的,啤酒廠的人員開始尋找長的使用年限的pH傳感器。


        艾默生的PERpH-X較高的性能pH傳感器是他們評估后選擇的一個產品。


         在開始測試時,人員曾對PERpH-X的性能持懷疑態度,因為,此前他們測試了多個品牌傳感器,長的使用年限不到一周!人員先安裝了一臺PERpH-X傳感器,之后他們驚喜地發現,不經意中,該傳感器居然使用了3個多月!在它失效后,廠方要求再換1臺傳感器。


         這次令他們驚奇的是,當操作人員給傳感器參比電極填充了電解液后,這臺傳感器又恢復了工作。


只用了不到10分鐘的時間,填充完電解液,pH控制回路又恢復到自動控制狀態!


  從此以后,釀造工藝不需要每隔3-7天換一個pH傳感器,降低了設備運行成本,縮短了儀表安裝時間,重要的是現在可以由測量參數控制工藝過程,節省了操作人員的寶貴時間,減少了操作人員的無效勞作。


  正如啤酒廠操作運維人員葉恬所說:“pH計的測量從以前不確定的幾天延長到現在的幾個月,且不需人員看管,這確實為啤酒廠的財政帶來了很大變化,其有助于我們保障啤酒的品質和信譽。”


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